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电力行业SCR脱硝装置在运行中常见的流场问题及对策

发表时间:2024-01-29 13:50

选择性催化还原脱硝装置(SCR)在电力、冶金、水泥等领域烟气治理过程中发挥着至关重要的作用。脱硝装置形态多样,属于非标设计装备。在应用过程中,脱硝催化剂对来流烟气的均匀性有着严格的要求,速度场、温度场、NO浓度场分布偏差太大都会严重影响脱硝效率;喷氨格栅AIG设计不合理也会造成严重的氨逃逸问题,这都是环保监察重点关注的事项。

电力行业SCR脱硝常面临如下问题:

1、脱硝催化剂磨损

对于燃煤电厂,SCR脱硝装置一般设置在省煤器之后,空预器之前,这部分烟气温度恰好在300-400℃之间,处于常规催化剂的反应窗口内。但此处烟气未经过除尘器,烟气中的粉尘浓度较高,如果烟气流场入射催化剂偏角过大,催化剂表面很快就会被磨损失效。这种情况需要通过CFD对流场和灰浓度场进行模拟优化,改善导流板布置方式,消除烟气流动偏角问题,提高催化剂使用年限。

2、低负荷脱硝温度偏离催化剂反应窗口

在锅炉低负荷运行时,燃烧烟气温度较低,往往经过省煤器后降低到200多℃,此时脱硝反应速率下降,造成NO排放超标。该情况的解决方案通常有两种,第一种较常用的方式是采用宽负荷适用性的催化剂种类,但是市场上的催化剂种类繁多,需要仔细甄别。第二种方式是对烟气尾部烟道管路改造,从省煤器前引一路烟气进入脱硝入口烟道处,在低负荷运行时,通过此路烟气对低温烟气进行加热升温,但该方法带来的问题是锅炉效率下降,吨位煤耗增加。

3、氨逃逸

氨逃逸是大多数电厂在脱硝运行过程中存在的问题。造成该问题的原因有很多,主要有如下几种情况:其一是脱硝导流板及整流格栅设置不合理;早期(多为2005-2013年之间的项目)脱硝装置结构设计不成熟,导流板及整流格栅设置经验不足,导致氨气混合不充分,烟气偏流严重,附加催化剂的磨损失效,造成氨逃逸和脱硝效率的降低。其二是脱硝喷氨方式不合理;同样是早期设计的脱硝装置,很多采用氨水喷枪烟道喷雾蒸发进行氨气/烟气的混合。这种方式喷氨混合效率一般较低,混合不充分,即使增加了混合扰动叶片,也很难保证混合足够均匀,同时,这种混合叶片造成气流的旋转上升,也会对催化剂入口速度分布的均匀性产生较大影响,一般这种问题都需要对喷氨系统进行改造,调整文喷氨格栅的混氨方式。其三是喷氨格栅调平不当;这种问题目目前较为常见,由于后期脱硝设计充分认识到CFD仿真优化的重要性,基本都采用CFD技术对导流板、整流格栅及喷氨格栅进行了优化设计,但是现场仍然存在氨逃逸现象,主要原因是锅炉燃烧状态不稳定,不同负荷下的燃烧污染物生成量和浓度分配不一致,喷氨格栅入口截面NOx浓度偏差较大,喷氨调平难度较大。像这种问题需要配合现场测试进行喷氨格栅的准确调平控制,如果喷氨格栅设计不合理或者分区不合理,就需要重新设计喷氨格栅,同时出口烟道合适位置需要采用拉网格的方式布置NOx浓度检测点,通过出口NOx浓度检测结果,对应到各喷氨分区喷氨管道进行准确调控。

20240129