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流场优化在脱硫设备设计中的作用发表时间:2024-01-29 13:49 很多同行认为脱硫塔的设计已经非常成熟,不需要在进行流场模拟了,根据工程师的经验便可以进行一套脱硫塔的设计。但根据我方工程技术人员的多年项目改造经验来看,未经过流场组织方案调整或者流场优化方案不佳的案例屡见不鲜。 例如 某燃煤电厂湿法脱硫项目在投运一段时间后,脱硫塔入口烟道下方石膏堆积严重,影响脱硫塔的正常运行;(原因,脱硫入口未设置烟气挡板,造成入口烟气底部涡旋,热烟气将回吸的浆液蒸干之后在入口处堆积) 某湿法脱硫项目在投运一段时间后,脱硫塔入口链接处腐蚀严重,造成连接处烟气向外侧喷出脱硫浆液;(原因,脱硫入口烟气挡板链接不佳,造成铁壁浆液腐蚀链接焊缝) 某湿法脱硫塔在入口处石膏板结严重,脱硫塔内流场分布偏差较大,加速了脱硫塔入口石膏板结,造成系统阻力增加,风机无法去正常投运;(原因,脱硫入口烟气挡板尺寸太小,并且链接烟道处有立式工字钢支撑件贯穿烟道,工字钢尾流涡旋回吸浆液,液滴蒸干之后石膏堆积在工字钢背面,造成入口堵灰) 某双循环湿法脱硫塔运行阻力损失较高,正常设计阻力1200 Pa,但实际运行阻力达到了3000多Pa。(原因,双循环塔积液盘设计不合理,流通阻力较高) 某烧结领域半干法循环流化床脱硫塔文丘里及喷淋喷口布置不合理,导致床层扩口段堵灰严重。 某化工领域氨法脱硫塔塔板粘稠状生成物封堵严重,影响脱硫塔正常运行; 某鼓泡塔入口设计不合理,导致系统出力不佳,脱硫效率较低,烟气短路流动严重。 某SDS半干法脱硫小苏打喷粉位置及混合方式不佳,造成脱硫效率低下; 某SDA旋转雾化塔喷嘴及塔径设计不合理,造成塔壁结渣堵灰; 某焦炉煤气移动床脱硫塔底部配风方案不合理,造成床层催化剂利用率较低且局部磨损和堵灰严重等等。 对此,我方工程师通过工艺、理论分析、方案设计及优化模拟等手段,给出了较好的解决方案,不仅为运营方解决了燃眉之急,还优化了系统阻力损失,降低了系统运行能耗。
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